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钢铁厂废水处理革新:彩涂废水处理站绿色转型实践
发布时间:2025-08-19

项目背景与需求

在长三角某大型钢铁公司,彩涂板生产企业集中排放的高难度废水成为环保治理痛点。该类废水兼具以下特征:油脂含量高达200-500mg/L(含矿物油、表面活性剂),悬浮物(SS)浓度超1000mg/L,同时含有铬、锌等重金属离子,可生化性差(B/C比<0.3)。原处理工艺(隔油池+气浮+生化)仅能勉强达到三级排放标准,无法满足新实施的《电镀污染物排放标准》表3特别限值要求。项目以"废水回用+污泥减量"为核心目标,需在有限用地内实现油脂、重金属与难降解有机物的协同去除。

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技术创新与工艺集成

改造采用"分级处理+资源回收"的模块化设计,构建六重净化屏障:

预处理系统:设置粗细格栅拦截大颗粒杂质,调节池均衡水质水量波动;

水力旋流混合器:通过涡流强化混凝剂与废水的混合效率,药剂用量降低30%;

化学除油器:采用溶气气浮(DAF)技术,配合破乳剂使用,油脂去除率达95%;

高效过滤单元:两级砂滤(粗滤+精滤)截留残留悬浮物,SS浓度降至50mg/L以下;

深度处理系统:树脂吸附柱定向去除重金属(铬、锌去除率>99%),臭氧催化氧化降解残留有机物;

污泥处理系统:板框压滤机将污泥含水率降至60%,配套低温干化设备进一步减量至10%以下,实现污泥资源化利用。

低碳高效运营实践

项目通过智能化改造实现精准控制:在线监测系统实时跟踪pH、COD、油脂等10项指标,自动调节药剂投加量与气浮溶气量。运行数据显示:

出水水质稳定达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类,重金属浓度低于0.05mg/L;

吨水处理成本降低25%,电耗从1.8kW·h/m³降至1.2kW·h/m³;

年回收油脂300吨、重金属盐15吨,产生干化污泥200吨(原泥量1200吨/年);

处理后的中水80%回用于生产工序,年节约新鲜水用量超40万吨。

示范意义与行业价值

该工程验证了彩涂废水"源头控制-过程减排-末端回用"的全流程解决方案可行性,其"物理化学协同+资源循环"的集成模式,为高难度工业废水治理提供了可复制的技术范本。项目获评省级绿色园区标杆工程,成为长三角生态绿色一体化发展示范区的典型案例,彰显了技术创新与产业升级的协同效应。


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